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京泰發電:摻燒煤泥六十余萬噸 節省成本上千萬元

2017-01-29 閱讀次數:4238 新聞作者:京能集團
  2012年,面對高企的煤價,及蒙西電網較低的電價與供電需求,京泰發電公司利用循環流化床機組的特性和優勢,積極探索和嘗試在燃料中摻燒煤泥的技術。一年來,共摻燒煤泥約60.4萬噸。節省燃料成本千萬元以上。
        煤泥是選煤廠的副產品,由煤炭、矸石與粘土混合組成,產量約為原煤的10%~20%,價格遠低于原煤價格。由于其顆粒直徑在0.5mm左右,遇水即流失、風干后易飛揚,有的煤礦甚至將其遺棄,產生嚴重的環境污染。通過循環流化床燃燒煤泥發電,是工業利用煤泥的最佳手段,其節能、環保優勢凸顯,得到國家政策的支持。
        在年初的工作會上,公司的決策者們就把“實施煤泥摻燒,降低發電成本”作為全年工作的“重頭戲”,要求有關部門在確保安全的前提下,探索、實施摻燒煤泥技術,提升企業競爭力。
        為獲取價低、量足的煤泥,公司領導及相關人員不辭辛苦,多次與酸刺溝煤礦談判、協商,簽訂了煤泥供需協議,購進煤泥88.2萬噸。公司還派專人多次和煤礦、村民溝通協調,新建臨時煤場,解決了現有場地無法滿足煤泥晾曬、堆放的要求。
        大量摻燒煤泥無成熟經驗可循,許多難題只能“邊干邊摸索”。公司成立了煤泥摻燒組織機構,并多次召開煤泥摻燒專題會議,研究制訂針對性的措施。自制了安裝在地煤斗上的煤泥篩,煤泥經過篩,粗煤泥上皮帶使用,細煤泥晾曬后使用,解決了細煤泥水分大、粘性大、易堵塞的問題,煤泥日均摻燒量由以前的430噸提高至834噸。在6號皮帶新增臨時皮帶,實現摻燒煤泥“兩條腿”走路,日均摻燒量可達2224噸。為保證雨季正常摻燒煤泥,不發生設備堵塞,專業技術人員根據煤泥堆放時間、干濕程度采取分別翻曬,并加大煤泥翻曬坡度和高度、在作業面中挖“馬道”、增加煤泥通風度等辦法提高了煤泥干燥效率。冬季氣溫下降,出現了地煤斗掛煤,嚴重影響煤泥摻燒量,通過在地煤斗上覆蓋棉被,解決了掛煤問題。
        為確保入爐煤泥的穩定燃燒,公司制訂了“鍋爐煤泥摻燒安全技術措施”,運行人員通過對各負荷點機組的爐膛溫度、燃燒情況、風量的配比等參數記錄進行分析,確定摻配方案。制訂了一系列摻燒技術措施,對摻燒過程中出現的新問題,進行了相應的參數調整。
        當雙機大負荷運行時,由于燃料供應變化大、煤泥水分多,初期的一些措施不能滿足大量摻燒煤泥的要求,輸煤系統堵煤、給煤機斷煤時常發生,機組安全穩定運行受到嚴峻考驗。針對此情況,公司號召全體員工群策群力、共克艱難。制定了《煤泥摻燒獎罰制度》,組織了“公司危難我擔當、我為輸煤獻良策”金點子征集活動,“金點子”化為破解難題的“克星”。8月16日完成細碎旁路改造,8月25日完成9號皮帶犁煤器加裝附犁,9月28日完成原煤倉空氣炮改造;11月20日完成了1號煤泥皮帶改造,增加了細煤泥出口,實現了粗、細煤泥分別落地、分煤場存儲,為夏季大負荷摻燒煤泥工作奠定了基礎;通過設備改造解決了摻燒煤泥因發的設備堵塞、給煤機斷煤等問題,煤泥日均摻燒量由2224噸躍升至3510噸。 
        風中煤粉滿面,雨中黑泥滿身。這是對奮戰在摻燒煤泥一線員工的真實寫照。他們中有的為協調煤泥堆放、晾曬,放棄節假日,兩個月未與家人團聚;有的為處理煤泥堵塞的設備,揮汗如雨,連續24小時不間斷搶修;還有的為實施技術改造,通宵達旦查資料、搞技改,編寫出一尺多高的技術資料。涌現出技術能手袁小強、毛宏江、王龍,優秀黨員曾憲江、李志強、朱弘譜等先進典型,用他們的責任與擔當,詮釋了“泰和團隊”的文化內涵。
        經過一年的探索、實踐,京泰發電公司的煤泥皮帶摻燒技術日趨成熟,摻配量穩步提高,燃料成本大幅降低,企業的核心競爭力得以提升。 


    

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